漾头水电站位于贵州省铜仁市附近,
原调速器存在的主要问题是:
由于主配压阀的结构形式为滑阀,主配压阀活塞与衬套之间的间隙所造成的渗漏就不可避免,为了减少主配压阀活塞与衬套之间的渗漏,就要在主配压阀活塞阀盘与衬套与窗口之间加大搭叠量,而搭叠量加大了调速器机械死区。由于主配压阀活塞与衬套之间的间隙所造成的渗漏不可避免,因此在手动运行时就需要机械反馈来补偿,否则,接力器就要漂移。
为了适应机组安全稳定运行要求,实现水电站“无人值班”(少人值守),铜仁市地方电力公司漾头水电站经过调查研究,选用天津市科音自控设备有限公司
3.
结合水轮机调速器的特殊性,
在
1) 全新的控制理念。采用不同于常规PLC的新一代可编程计算机控制器--PCC,面向控制过程,能采用高级语言,分析运算能力强,在同一CPU中能同时运行不同程序。程序运行时仅扫描部分程序,效率很高。
2) 全PCC化,具有极高的可靠性。从输入到输出,从测频到控制脉冲等各环节均实现了PCC化。PCC的平均无故障时间MTBF高达50万小时,即57年。常规PLC的平均无故障时间MTBF为30万小时。
3)多任务的优点。在传统PLC中,并行处理是靠程序扫描来完成的。但事实上多任务才是并行处理的逻辑表达式,更简单直接的方法就是采用多任务技术。PCC恰恰可以满足这种需求,当某一任务在等待时,其他任务仍可继续执行,非其他常规PLC可以比拟。
4)智能型调速器。采用自适应式变结构,变参数并联PID调节。自动识别电网的性质,并自动适应电站的各种特殊运行方式,如孤网运行,及由大电网解列为小电网运行的突变负荷等特殊情况,均可保证机组稳定运行。人性化设计,具有很强的自诊断
6)由PCC实现信号综合及控制脉冲的输出。调节器的电气开度(数字信号),和转换为数字信号的接力器实际位移由PCC内部进行综合比较,输出控制脉冲信号,经功率放大后,直接驱动先导电磁阀。充分发挥了PCC多任务的功能。
7)联网方便。具有RS232或RS485通讯接口,可以方便地实现人机对话,及与上位机通讯,提高电站的自动化水平。
8)调节模式灵活。可实现频率调节,开度调节,功率调节,并可实现调节模式间的无扰动切换。
9)PCC的大内存,为智能型调速器提供了资源保证。用户内存:1.5MB FLASH PROM,远大于常规 PLC 10KB左右的内存。
10) 采用电磁球阀做为电液转换元件。彻底解决了常规调速器电液转换元件油污发卡的问题,使电站可以实现完全可靠的自动运行。
11)可以适应电站的各种特殊运行方式。如孤网运行,及由大电网解列为小
电网运行的突变负荷等特殊情况,均可保证机组稳定运行。
12)具有故障锁锭的功能。由于数字阀只有通/断两个状态,且数字阀采用锥阀密封可以保证在31.5MPa下无泄漏,所以,数字阀又具有液压锁的功能,因此该系列调速器在测频信号消失及断电等情况下,具有故障锁锭的功能。
13)无杠杆结构。该系列调速器采用了数字阀液压随动系统,自动时有电气返馈,手动无需反馈,因此取消了杠杆,消除了因为杠杆造成的死区,提高了
14) 友好的人机界面。采用触摸屏做为人机界面,画面美观逼真,全中文显示,操作方便,可以同时显示很多信息。
15)维护简单调试方便。由于PCC的高度集成化和高可靠性,对于运行维护人员没有太高的特殊要求,调试只需设定有关数字,没有太多的电位器等可调元件。
16) 采用数字协联方式。 桨叶随动系统准确度高。
17) 零
ZFST-100型数字阀
1)空载运行时,能自动跟踪系统频率,实现快速并网。
2)具有频率调节、开度调节、功率调节三种模式,并可实现调节模式间的无扰动切换。功率调节模式下,可接受上位机控制指令,实现发电自动控制功能(AGC)。
3)具有很强的自诊断
4)与上位机通讯的功能,接受上位机的控制命令,给上位机传送有关信息。
5)开停机智能控制。
6)具有参数记忆功能。当电源失电时,PCC可保存数据存储器的内容,使运行人员可以方便地修改有关参数并被记忆。
7)具有水位调节功能。
8)多级密码保护功能。持有密码级别的高低,决定了对系统行使权利的大小。运行人员只能观察到常规显示画面并进行常规操作,检修人员或管理人员可对调节参数等进行修改。
9) 采用交直流双重供电,当交流电源故障时,直流电源自动投入,直流电源故障时,保持当前开度不变。
10)空载运行,当机频信号消失时,自动将开度保持在空载开度以下,以防过速。并网运行,当机频信号消失时,自动切换为网频测量回路,保持正常发电运行,同时发出机频故障信号。
3.3 调速器工作过程
数字阀PCC智能调速器的结构框图如图1所示。
调速器自动运行时,接收到开机令后,按照预先设定好的开机规律开机。当网频测量正常时,调速器自动选择频率调节
并网后,如为并大电网运行,自动切换为开度调节模式。如为孤网运行,自动选择频率调节模式。
4.
现场进行了静态,动态试验,第一台调速器现场试验结果如下:
2) 空载扰动试验
调速器自动运行,选择多组PID调节参数,选取频率摆动值和超调量较小,稳定快、调节次数少的一组调节参数,作为空载运行参数,即:
上扰:48.00Hz 至 52.00Hz,下扰:52.00Hz 至 48.00Hz
| PID调节参数 | 上扰/下扰 | 最高(低)值(Hz) | 调节次数(次) | 调节时间(s) |
| bt=45 Td=20 Tn=0.5 | 上扰 | 52.03 | 1 | 8 |
| 下扰 | 47.46 | 1 | 7 |
3)
将调速器切至自动位置,PID调节参数为上步试验优选出的空载运行参数,机组开至额定转速。机组运行稳定后观察机组频率摆动值,每次三分钟,共三次,取平均摆动值。
| | 最大值 | 最小值 |
| Fj(Hz) | 50.03 | 49.98 |
| Fj(Hz) | 50.02 | 49.96 |
| Fj(Hz) | 50.04 | 49.99 |
自动空载频率摆动值:±
4)甩25%额定负荷,接力器不动时间为0.18s。
5)甩100%额定负荷,转速最大上升为额定转速的
6)突变负荷试验
突增,突减25%额定负荷,非常迅速地稳定在新的工况,完全符合电站实际运行的要求。
5.结束语
王仲 江





