UF&RO工艺在电镀废水回用中的应用

发表日期:2006-02-25 浏览人数: 作者:郭晓燕 张振家2 刘启运 来源:网络收集  评论

  昆山市三丽电镀有限公司是一家以生产眼镜架为主的日本独资企业,其生产工艺主要包括电镀和电泳两大部分。镀种有镍、铜、金、银及电泳漆等。每天用水约45 m3,其中纯水需20 m3(来自该企业的纯水制备站),主要用于电镀溶液的配制、镀件清洗等工序。该企业日排放废水45 m3,含各种镀种,为综合电镀废水。现公司建有一套以化学沉淀为主的废水处理系统,基本能达标排放。

  为减少电镀废水的排放量,同时提高水的利用率,该企业引入UF&RO工艺,对电镀废水进行深度处理。

  1 电镀废水

  该企业电镀综合废水经化学处理后,各项水质指标如表1。

  表1 电镀综合废水经化学处理后水质指标

指标
浊度/NTU
TSS/(mg·L-1)
TDS/(mg·L-1)
电导率/(mg·L-1)
Au/ (mg·L-1)
Ag/ (mg·L-1)
Ni/ (mg·L-1)
Cu/ (mg·L-1)
Fe/ (mg·L-1)
水质
10.9
5332
2860
5390
0.0471
0.0063
2.500
2.38
2.032
指标
Ca/ (mg·L-1)
Mg/ (mg·L-1)
Na/(mg·L-1)
K/(mg·L-1)
Cl-/ (mg·L-1)
SO42-/ (mg·L-1)
PO43-/ (mg·L-1)
NO3-/(mg·L-1)
pH
水质
32.32
2.003
527.7
75.35
515.5
516
0.66
85.4
7.0

  2 工艺流程

  电镀废水回用工艺如图1所示。废水处理系统出水流入原水池,经潜水泵进入由4只直径140 mm的超滤膜组件并联组成的超滤系统进行制水,流量衰减到起初的10%后,由超滤滤过水分别正冲、反冲、再正冲膜组件,接着再制水,这样制水和清洗过程循环往复,直到水力冲洗后的流量衰减到起初的10%时,采用药液进行循环清洗。超滤滤过水经高压泵进入以一级两段式排列的直径为240 mm的抗污染性反渗透膜组件,淡水进入离子交换系统(混床)制取纯水,浓水和超滤冲洗水则返回废水处理系统。为延长反渗透制水时间,在高压泵之前加入阻垢剂。当反渗透装置产水量下降10%,脱盐率下降10%或进出压差增大15%时,说明膜已被污染,这时需要进行化学清洗。

  

  2.1 装置说明

  ⑴ 增压泵

  增压泵为超滤提供压力,其功率P=1.1 kW,流量Q=8 m3/h,扬程H=25 m。增压泵受水池液位控制,高开低停。

  ⑵ 超滤系统

  采用超滤膜作预处理,可得到高质量的RO进水,从而保证反渗透膜的长期稳定性能。超滤膜技术已经用于海水淡化及水净化系统的预处理中[1~3],该技术与常规预处理相比,具有标准化设计,投入少,产量高,无需连续加药,稳定性高,需劳动力少,占地面积小,自动化程度高,操作方便等优点。

  本系统中的超滤采用内压式中空纤维膜,在PLC的控制下,实现自动进水,自动反冲,确保该系统长期稳定运行。

  ⑶ 高压泵

  原水经过预处理后,已达到反渗透进水水质的要求,高压泵为反渗透提供压力,其功率P=3.0 kW,流量Q=4 m3/h,扬程H=29 m。

  ⑷ 反渗透系统

  采用最新型的由美国海德能公司生产的抗污染性反渗透膜组件,以一级两段形式排列,具有高脱盐率,保证产水水质。经过反渗透膜处理后,脱盐水进入反渗透淡水箱。

  2.2 工艺特点

  该工艺主要由超滤和反渗透两部分组成,下面就其分别阐述。

  2.2.1 UF系统

  表2  UF系统的处理效果

水质指标
UF进水
UF出水
浊度/ NTU
10.9
1.0
TSS/ (mg·L-1)
5332
3230
TDS/ (mg·L-1)
2860
1860
电导率/ (μs·cm-1)
5390
4290

  如表2所示,超滤系统对浊度有很好的去除效果,对TSS有约40%的去除效果,TDS和电导率均有部分的去除。这样经过超滤系统的预处理,出水再进反渗透系统就能得到有效的保证。

  2.2.2 RO系统

  表3 RO系统的处理效果 (Ⅰ)

水质指标
UF出水
RO出水
浊度/ NTU
1.0
0.47
TSS/ (mg·L-1)
3230
206
TDS/  (mg·L-1)
1860
120
电导率/ (μs·cm-1)
4290
181

  表4 RO系统的处理效果 (Ⅱ)        mg·L-1

水质指标
Au
Ag
Ni
Cu
Ca
Mg
Fe
Na
K
NO3-
Cl-
SO42-
PO43-
UF出水
0.025
0.0057
1.64
2.38
14.84
0.78
0.018
51.08
63.07
36.80
107.6
48
0.56
RO出水
0.015
0.0001
0.052
0.25
0.29
0.023
0.0008
32.71
2.56
6.76
46.5
4.2
0

  如表3、4所示,反渗透对各种离子都有明显的去除作用,其出水水质也满足了离子交换系统的j进水要求。

  由以上数据可说明:UF&RO系统在电镀废水的回用中起到了重要作用,其中超滤膜可以从溶液中分离大分子物质、胶体、蛋白质、微粒等,截留分子量范围从500到500 000左右。其出水作为反渗透的进水,能够保证反渗透组件长期稳定地运行。而反渗透膜具有较高的无机盐截留率、单位面积透水量大、水的回收率高等特点,因而UF&RO系统的出水水质很高,可以达到脱盐水的标准,再经混床处理,则能达到纯水甚至高纯水的标准,完全能回用于电镀工艺。

  3 工艺经济性分析

  3.1UF&RO工艺使用前后企业用水情况比较

  UF&RO工艺使用前该企业用水情况如图2所示。

  

  图2 UF&RO工艺使用前该企业用水情况

  原纯水制备流程见图3。

 

  图3 原纯水制备流程

  由以上可以看出,该企业用水具有以下特点:⑴ 出水不循环使用,用水量很大;⑵ 水的排放量大,造成的环境影响也大。

  UF&RO工艺使用后该企业用水情况如图4所示。

  

  图4 UF&RO工艺使用后该企业用水情况

  由UF&RO工艺使用前后该企业用水情况可看出,采用该系统不仅能减少废水排放量,节省排污费,而且能取代自来水生产纯水的工艺,既节省水费,又省去了纯水生产工艺,为该企业赢得了经济效益和环境效益。

  3.2 经济性分析

  该设备运转按每天12 h计,每年开车360 d。

  该回用工艺系统造水成本如下。

  ⑴ 计算依据

  ①装置实际产水量    30 m3/d

  ②工程总投资     12万元

  ③电费成本       0.5元/(kW·h)

  ④单位产水能耗    0.9 kW·h/(m3产水)

  ⑤维修费(以总投资计) 1%

  ⑥装置及配套设施使用寿命   20 a

  ⑦UF组件使用寿命   8 a

  ⑧RO组件使用寿命     5 a

  ⑨化学药品费用    0.65元/ (m3产水)

  ⑩人工费(一班一人制)   6000元/(a·人)

  ⑵ 造水成本

  ①投资成本  0.56元/ (m3产水)

  ②电费成本  0.45元/ (m3产水)

  ③膜更换费用  0.71元/ (m3产水)

  ④化学药品费用 0.65元/ (m3产水)

  ⑤人工费   0.56元/ (m3产水)

  ⑥维修费  0.11元/ (m3产水)

  总造水成本 3.04元/ (m3产水)

  采用该回用工艺之前每天的排放量为45 m3,采用该工艺后每天的排放水量为15 m3,可见大大降低了环境负荷。同时每天节约用水30 m3,既有环境效益又有经济效益。

  4 结论

  ⑴ UF&RO工艺处理经化学沉淀后的电镀综合废水,使废水的有机物和含盐量进一步降低,其浊度、TSS、TDS及电导率等各项指标均满足后续离子交换系统的进水要求,而且水质稳定、可靠。

  ⑵ UF&RO工艺处理电镀废水回用于生产工艺,不仅取代原有的纯水生产线,节约了水费,而且减少了排污量,取得了良好的经济效益和环境效益。

  参考文献

  1 苏保卫,王  越,王  志,等.海水淡化的膜预处理技术研究进展. 中国给水排水,2003,19(8):30~32

  2 Glueckstem P, PrielM, Wilf M. Field evaluation of capillaryUF technology as a pretreatment for large seawater RO systems. Desalination,2002,147:55~62

  3 Wilf M, Schierach MK.Improvedperformance and cost reduction of RO seawater systems using UF pretreatment.Desalination, 2001, 135: 61~68

  (收到修改稿日期:2004-10-12)


  [1] 第一作者:郭晓燕,女, 1975年生,毕业于哈尔滨工业大学,在读博士,讲师,主要从事膜技术在水和废水处理中的研究和应用。

[责任编辑:tuzhi]

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