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岳城水库土坝系碾压式均质壤土坝,坝顶高程157m。其中主坝长3570m,最大坝高53m,坝顶宽度8m。曾在库水位124.51m时,检查发现主坝上游坡有两段明显裂缝和向下游的下错。滑坡产生的部位及具体情况如下:
中段桩号
南段桩号
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为确切了解块石护坡下土体的滑坡情况,曾对滑坡的上口进行了开挖检查(见图

为确切了解滑裂面的情况,曾在滑坡段用钻机打了三个勘探孔,开挖
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通过对库水位消落情况的分析,发现出现裂缝和滑坡的年份都是库水位消落幅度大的年份。如

| 年 份 (水文年) | 最 高 水 位 | 最 低 水 位 | 消落 幅度 (m) | 发生滑裂情况 | ||||||
| m | 时间 | m | 时间 | |||||||
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
| 1966 | 144.49 | 1966 | 9 | 24 | 125.11 | 1967 | 7 | 26 | 19.38 |
|
| 1967 | 145.97 | 1967 | 9 | 16 | 118.05 | 1968 | 7 | 8 | 27.92 | 南段滑坡 |
| 1968 | 148.14 | 1969 | 3 | 18 | 123.20 | 1969 | 7 | 19 | 24.87 | 中段滑坡 |
| 1969 | 145.34 | 1970 | 2 | 17 | 123.27 | 1970 | 6 | 30 | 22.14 |
|
| 1970 | 137.51 | 1970 | 9 | 23 | 121.57 | 1971 | 6 | 15 | 15.94 |
|
| 1971 | 149.08 | 1971 | 9 | 4 | 127.23 | 1972 | 7 | 6 | 21.85 |
|
| 1972 | 138.92 | 1973 | 2 | 21 | 124.85 | 1973 | 5 | 8 | 14.07 |
|
| 1973 | 149.05 | 1973 | 9 | 9 | 116.42 | 1974 | 7 | 18 | 32.63 | 两段同时滑坡 |
表中记录显示,库水位的大幅度降落,都是出现在春灌开始到汛前灌溉放水期间,并未出现过库水位骤降的情况。库水位的平均日降速度,
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根据坝轴线上游坝体孔隙水压力测压管资料和南京水利科学研究所所做的坝体渗流试验结果,可以计算出不同条件下,上游坝坡的安全系数以及相应的最危险滑弧位置。计算方法采用圆弧滑动法
(1)
式中:
Mr——滑动体内各土条对圆弧中心的抗滑力矩之和;
Ms
其中,渗流力对安全系数
(2)
式中: ![]()
J
不同条件下上游坝坡的安全系数的计算结果如下:
| 计 算 条 件 | 安 全 系 数 |
| 不考虑渗流力和地震 | 1.49~1.57 |
| 考虑库水位下降引起的渗流力,不考虑地震 | 0.89~1.03 |
| 考虑渗流力和地震 | 0.67~0.85 |
| 不考虑渗流力,只考虑九度地震 | 0.92~0.93 |
以上计算结果表明,渗流力对安全系数的降低影响极大。目前库水位下降的情况下,上游坝坡的稳定,实际上处于临界状态而且偏于不安全。所以,在库水位大幅度下降时,很容易发生滑坡。同时计算结果也表明,安全系数最小滑弧位置,也即最危险的滑弧位置,与
因此,计算结果完全表明,本次浅层滑坡产生的主要原因是库水位大幅度下降引起的渗流力。
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从以上对岳城水库浅层滑坡的分析来看,库水位大幅度消落导致的渗透力对土坝安全的影响是很大。考虑渗透力对土坝坝坡稳定的影响时,除考虑稳定渗流期渗透力的影响外,还应充分考虑库水位大幅度消落时渗流力的影响。
同时,从以上的分析也再次表明,均质土坝不宜过高。否则,水库在运行期间将可能出现的较大幅度水位变化,很容易引起坝坡失稳。而相对而言,分区土坝由于坝壳材料的透水性好,水位变幅对滑坡稳定的影响就小得多。
参考文献:
[1]
[2]
